新疆、內蒙古等地區(qū)原煤水分過高,影響了煤炭的儲裝運性能,煤炭烘干機廠家東鼎干燥根據(jù)原煤特點推出了成套原煤烘干機生產線。原煤烘干機的設計充分考慮了干燥入料的性質,針對原煤的特點,在筒體內部結構上做了特殊設計,進一步加強了對團結塊物料的防破碎,不僅提高了熱效率,而且有效避免了原煤在干燥機內的過干燥現(xiàn)象。滾筒內部抄板采用條形孔結構,原煤在滾筒內部被抄起的過程中,不斷泄漏,既加大了原煤與熱煙氣的接觸面積,又避免被抄起過高一次性下落造成的破裂,顯著地降低了原煤的二次破碎量。抄板相互之間高低錯落布置,與筒體軸線具有一定的夾角,既能連續(xù)抄起原煤形成料幕,又能使被干燥物料不斷向出料端前進,形成連續(xù)干燥。為了降低二次粉塵污染原煤烘干除塵系統(tǒng)采用兩道除塵, 道除塵采用旋風除塵器,主要回收廢氣中的粗顆粒產品,第二道除塵作用是廢氣凈化;為了幫助業(yè)主降低日常運行成本,系統(tǒng)選配了我司 熱工產品煤粉噴燃爐,該爐以干燥過程中收集的煤粉及破碎后煤粉作為燃料,大大增加了煤比表面積,提高了燃燒效率,同燒塊煤相比可降低耗煤量的40%-50%。
東鼎原煤烘干機技術優(yōu)勢
1、烘干機抗過載能力強,處理量大,日處理500-10000噸;
2、采用順流干燥方式,煙氣與濕物料由同一側進入干燥機,可以利用高溫煙氣獲得很高的蒸發(fā)強度,烘干機出口溫度低,熱效率高;
3、可根據(jù)不同的物料性質改變運行參數(shù),使物料在烘干機筒體內能夠形成穩(wěn)定的全斷面料幕,質熱交換更為充分;
4、新型給料、排料裝置,杜絕了滾筒干燥機給料堵塞、不連續(xù)、不均勻和返料等現(xiàn)象,降低了除塵系統(tǒng)的負荷;
5、新型內部結構,強化了對已分散物料的清掃和熱傳導作用,消除了筒體內壁的沾粘現(xiàn)象,對物料水分、粘性的適應性更強;
6、配置了原煤專用干燥熱源系統(tǒng),該熱源以干燥過程中收集的煤粉作為燃料,既解決了干燥系統(tǒng)的燃料問題,又解決了干燥系統(tǒng)中產生的粉塵問題。
原煤烘干機針對原煤的特點,在筒體內部結構上做了特殊設計,進一步加強了對團結塊物料的防破碎,不僅提高了熱效率,烘干機熱源可以將干燥產生的煤粉進行二次循環(huán)利用
規(guī) 格 | 生產能力(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(kw) | 占地面積(m2) |
DDYMG2224 | 500 | 17~30 | 11±3 | 128 | 8*40 |
DDYMG2528 | 700 | 17~30 | 11±3 | 143 | 8*45 |
DDYMG2830 | 1000 | 17~30 | 11±3 | 260 | 10*50 |
DDYMG3432 | 1500 | 17~30 | 11±3 | 320 | 12*50 |
DDYMG4035 | 2000 | 17~30 | 11±3 | 460 | 15*55 |
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